胜利油田胜利采油厂创新管理方法:让老泵站显现新活力
截至2023年,胜利油田胜利采油厂油气集输管理中心坨二站已安全运行58年366天;人员由以前的73人优化到现在的15人;光伏发电占地面积为22320平方米,装机容量1613.6kWp,碳中和比例高达241% ......
胜利采油厂坨二站始建于1965年,是一座集原油和采出水处理为一体的综合性集输泵站,日处理液量2.5万m3,日外输原油2800 t。这个站曾获得中石化“四星级泵站”“五星级泵站”、胜利石油管理局“金牌基层队”和“胜利采油厂先进基层党支部”等荣誉称号。
作为一个“服役”57年的老泵站,这些荣誉的取得和新活力的显现,其中奥秘何在?
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走进坨二站中控室,首先映入记者眼帘是:“集聚数据资源,智能精准管控”十二个大字,10多平方米的超大显示屏赫然醒目,智能化SCADA系统正在全覆盖地监控着站内生产区域,实时传输着300多个数据......
几年前,谁也没有想到,一个站73名员工的工作量,现在15人就能搞定。
“信息技术就是生产力!”面对记者的疑惑,坨二中心站站长延华峰解释说。
经了解,这个站共安装摄像头38个,对站内分离器、泵棚、采出水罐、原油罐等各区域24小时实时监控。
生产全采集,实时数据的监控;阀门远程调节,泵的远程调频和启停;分离器联锁联控,自动完成收油、打底水;智能视频监控,定时定点无死角轮巡4大系统,融合提升了中心站应急处置能力,实现了智能精准管控。
“智能化不仅减少了人力,降低了员工劳动强度,对生产的管理也更加精准。”这个站信息化负责人刘兆起说。
坨二中心站每天处理外输原油800吨,转输宁海站、坨一站、坨三站、坨五站原油高达2000吨。原来每天至少开关一次的机械式阀门,如今全部改为电动阀,这些操作只需要中控室员工轻点鼠标就能实现参数的调节,实现了远程启停和调节。
最后,站长延华峰给记者算了一笔账,智能化泵站的提升改造,优化了人力资源配置,每年减少人工成本支出数百万元。优化的人员为中心外闯提供了人力保障,也给企业创造了一笔可观的经济效益。
新能源打造“绿色银行”
“目前,坨二中心站能源消耗中绿电占比超过12%,碳中和比例高达241%,全面实现了“双碳”目标,已成为胜利采油厂增收的‘绿色银行’”。站长延华峰自豪地说。
近年来,该站在新能源利用、安全环保、绿色低碳等方面持续大力发展着。
2018年,坨二站建成采出水余热换热站,为胜北花苑提供热源进行采暖,设计利用采出水18000 m3/d,设计供暖面积18.5×104m3,年减少碳排放1.09万吨。
据了解,坨二中心站在2020年6月,就建成了胜利油田首个EPC模式光伏发电项目。去年11月30日,坨二站二期光伏项目建成。光伏发电占地面积为22320平方米,装机容量1613.6kWp。
面对取得的成效,新能源负责人李继升骄傲地说,“蒸汽换热区投入使用后,彻底消除了站内明火和燃料消耗,杜绝烟气排放造成的环境污染,有效保障了员工的身心健康。”
“在余热利用建设上,坨二站下步将新建3.2MW热泵机房1座,预计年节约蒸汽用量3.4×104GJ,降低CO2排放2685.12t/a。”说起未来,延华峰充满期待。
“三零”实现“零事故”
坨二中心站是集原油脱水、油气分离和原油外输于一体的泵站,在人员少、设施设备多、安全管控点多的情况下,为何能连续安全生产57年?
“安全管理贵在创新,‘三零’管理是我站实现连续安全生产的制胜‘法宝’。”这个站站长延华峰深有感触地说。
安全责任重于泰山。为拧紧安全生产这根弦,多年来,这个站始终把安全生产当作重头戏来抓。他们本着对企业负责、对员工负责、对自己负责的原则,牢固树立起“安全生产就是最大效益”的理念,在全站创造性地实施了安全“三零”管理法,即零动火、零泄漏、零受限。
分离器区井排来液材质是钢衬尼龙管,它具有防止内腐蚀、更换简便无需动火两大优点,采用‘零动火方案’使用法兰连接。
撬装式配电装置和加药装置采用了模块化建设,实现“工厂预制+前线预制工作站”组合模式,减少了站内施工风险,实现了“零动火”,满足了“电子巡站,远程控制”的变电站数字化运行和站内破乳剂的自动添加。
罐内清砂采用机械清砂,无需人员进入罐内,大大降低了进罐施工和受限操作风险。
采取这些新的举措,是这个站对安全“三零”工作的有效落实。
安全管理就要变事后处理为事前预防。为把隐患消灭在萌芽状态中,这个站对存在的安全隐患和事故发生控制规律进行了认真的总结、分析与论证,针对各类区域生产和安全特点,他们根据上级QHSE管理体系应急预案总体框架,制定出了一套科学实用的应急预案。
“各类应急预案我们都定期演练过,这样以来可把安全事故的发生消灭在萌芽状态。”站上员工王剑说。(张慧 麻秀花)